20171205 第一屆【精實改善賞】大會|改善報告摘要(下)


  今天活動結束後,開車送聯華食品李開源董事長到高鐵站的路上,李董說「這麽有價值的活動,看到不同產業的改善,我覺得收穫很多」,能讓上市公司董事長聚精會神全程參與,頓時覺得這段時間以來的辛勞受到肯定。到底是什麼樣有價值的內容呢?請看身兼顧問、講師、大會主持人的守智老師第一線現場最即時的速記。

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  《第一屆精實改善賞大會》聚集汽機車零組件、食品、工具機、畜牧、手工具、門鎖、自行車零件,14家企業、14項改善主題遍及效率、庫存、品質、自動化、資訊流等議題。
  
八、聯華食品休閒廠(萬歲牌堅果、可樂果、元本山海苔):
  大家耳熟能詳的萬歲牌堅果包裝線,透過「平準化」改善將8人生產改為7人生產。另外在導入自動化設備的過程中,遇到設備生產不良率16%的狀況利用兩個月的現場觀察及5W分析活動後降為0%順暢生產並成功縮減人員裝箱時間25%。光是單一改善主題就有50萬新台幣/年的效益。

江守智-精實管理顧問
聯華食品休閒廠-第一屆【精實改善賞】優秀賞得主

  
九、聯華食品鮮食廠(7-11超市便當、燴飯、三明治、壽司製造):
  人工作業往往會遇到熟練度差異造成現場管理的困難,特別是分切豆腐這件事,7-11長銷熱賣的麻婆豆腐燴飯,過往是利用人工每天切8840刀的作業將盒裝豆腐分切成豆腐丁。現在則設計簡易治具讓新手老鳥不再有經驗值的落差,而且產品品質更加穩定。每人每小時產能更從338盒提高至545盒。
  
十、皇盈企業(全球工業用鐵皮剪龍頭):
  終端的包裝組立線從原本的5人作業,更改為站立作業並做「平準化」改善及物料取拿的人因工程調整後,成功改為4人作業,並且將半成品庫存從30件降為5件。接著並橫向展開到廠內十多條產線帶來極大效益。  
  
十一、凱馨實業(亞洲最大有色雞電宰廠):
  由統籌中心的資訊即時化拉動生產改善,導入精實管理思維,讓雞隻電宰過程中的切腳作業減少重工的浪費。改善後屠宰包裝線原本每小時產能為1760隻雞,提升至2430隻雞,效率提升38%。讓每隻雞的屠宰成本低減1.7元,而凱馨每年要屠宰近600萬隻雞,整年效益突破千萬。
  
江守智-精實管理顧問
凱馨實業-第一屆【精實改善賞】感動賞得主
  
十二、喬崴進科技(專業龍門式工具機大廠):
  4S與目視化改善就像是老生常談,製造業人人知曉卻往往知易行難。但喬崴進卻能利用這個簡單的管理手法重新檢視廠內主軸庫存量,透過整理整頓及目視化管理,讓生管及採購更能清楚了解庫存情況,進而控制採購量。2017年下來主軸庫存金額從740萬下修至600萬,為公司現金流帶來正向效益。
  
十三、龍承精密(台灣專業自行車零件廠):
  龍承精密承作自行車齒盤,其成本結構中光是材料費用就佔32%,因此有別於其他改善主題,透過製程分析有效降低多餘板材的耗損,估計光是單一產品就可為公司帶來每個月近3萬元的成本低減效果。
  
十四、金鍛工業(台灣汽車鍛造件大廠):
  雖然屬於勞力密集的3K產業(危險、辛苦、髒亂)型態,金鍛工業卻能透過前後工序的「近線化」降低中間半成品庫存,同時將部份高危險性工作(1200度高溫)改為機械手作業。該示範線從每天16人需求改為10人生產,同時半成品庫存從2000件下降到250件,效益可說十分可觀!

十五、合興工業(全球最大門鎖製造商集團):
  合興工業的組裝線從傳統輸送帶生產方式,改為個人工作站方式,讓人均產能從每小時33組提升到46組,效率提升39%。而包裝線也從輸送帶改為小型線,讓人均產能從每小時90組提升到118組,效率提升31%。效率提升後進而縮減半成品庫存的等待,加快原料投入到完成品產出的時間,讓企業經營能力變得更強。

江守智-精實管理顧問
合興工業-第一屆【精實改善賞】感動賞得主

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  感謝今天與會的150位來賓,特別是看到非常多企業都是董事長、總經理全程出席在台下待滿6小時專心聆聽交流。作為活動策劃人及現場主持人,我感到十分榮幸且驕傲。中華精實協會能夠創造這樣的平台,讓大家彼此之間,不論異業或同業無私地分享,我想台灣製造業的未來還是非常值得得期待的。
  





  也歡迎對精實管理或豐田生產方式有需求或興趣的廠商,與我們聯繫。我們始終在企業現場第一線與大家並肩作業!  
  
  
  
本文原載於「精實管理顧問—江守智」FB粉絲頁:

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