2024中華精實協會—精實改善分享會—精華摘要
由中華精實管理協會(CLMA)所舉辦的精實改善分享會,從2010年開始舉辦至今,當中除了因為新冠疫情而停辦過兩年以外,我們對於搭建舞台讓不同產業、各類企業能聚會交流而不遺餘力。今年我們共有十家企業的改善題目發表,雖然我站在舞台前方主持串場,但會後還是整理出各企業的改善亮點與效益給大家參考交流。
話不多說,我們直接上主菜!請看江守智顧問的紀錄摘要。
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【六和機械】——兩岸汽車輪圈大廠
#小車煞車鼓線負荷低減及產線再編
針對兩條相對低負荷產線進行整併,讓設備活用、人員整合並且騰出空間。原本兩條線負荷都不滿兩班制,而且人員在生產時有等待時間,瓶頸工站上下料時間長,所以就成為改善重點。
改善亮點:
1. 針對加工設備的空行程、刀具、加工路徑做改善,積少成多很可觀的效益。
2. 善用定位擋塊、高度擋桿讓換線的調整時間縮短。
3. 人員動作的改善:人員不帶工件走、不抬升重物、不線外量測。
改善效益:
1. 從三人作業縮減成兩人作業,三班改成兩班。
2. 從133平米的使用空間降為70平米。
3. 16台設備調整成10台設備即可。
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【聯華食品休閒事業部】——萬歲牌、元本山、可樂果、卡迪那等零食大廠
#堅果方罐人力精簡改善
公司未雨綢繆面對缺工議題,並且了解年輕人外送員增長趨勢後,回到高工時使用產品進行改善活動。特別是針對實際產線配置人數大於理論人數者,優先改善之。
改善亮點:
1. 善用山積表了解作業員的閒置時間及附帶作業。
2. 把握罐裝產品設計變更的機會,觀察並重新驗證乾燥劑擺放方式。
改善效益:精簡一名人力,一年約有新台幣80萬以上的效益。
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【台灣福興工業】——全球門鎖大廠
#改善鑰匙胚生產製程與近線化
公司想要精簡製程以降低生產成本,同時也關注到物料移送距離長,以及想要減少半成品跟在庫天數。
改善亮點:
1.透過沖頭材質變更與長期驗證後,取消震動研磨、烘乾製程。
2.機台近線化,減少重筋作業並增加可利用空間。
3.透過故障排除、備品添購等來減少設備停機損失。
改善效益:
1.庫存天數從兩天降為一天。庫存金額從65萬降到16萬。
2.物料搬送距離從1006米降為160米。年效益約43250元台幣。
3.銑溝機可動率從74%提升到90%。減少年60噸廢水。
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【安用工業】——五金手工具大廠
#擺動鋸片Layout更新
在疫情前的主力產品竟然在疫情後加上烏俄戰爭的影響而有所變化,因此原先做的產區Layout需要重新調整。(註:疫情前主力產品為西洋式手鋸,佔整體20%。目前則為擺動鋸片,佔整體57%)因此想要提升產量、工時低減並縮減使用面積。
改善亮點:
1.善用工程別能力表,找出瓶頸站別並確認設備瓶頸,添購設備並改造之。
2.用產品流向圖,消除過往的逆流工順,並消除離島作業。
3.Layout檢討不僅限於紙本CAD圖,而是1:1紙板實地確認。
改善效益:
1.整體產能提升4.3倍,從每日3000件提升到每日12800件。
2.每週在搬運上的工時因Layout改善而低減53%。
3.生產面積從440平方米降為350平方米。
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【凱馨實業】——台灣有色土雞大廠
#提升產能百分之二十
隨著台灣食用雞肉比例增加,而工廠端卻又因為疫情缺工而需要加班因應,所以提升產能就成了當務之急。
改善亮點:
1.利用工程別能力表找出修胸肉是瓶頸工程,以及閒置工站的合併可能。
2.對於大量人力分切作業,透過自動化設備導入取代單純且重複性高的動作。
改善效益:
1.每日節省加班1.6小時,年節省7603小時的加班數。
2.年效益超過新台幣115萬元。
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【信昌機械廠】——兩岸汽車零組件集團
#裝三課764W升降機生產性及物流供給效率向上
同樣是因應未來人員招募困難,針對764W車型升降機構的產能提升及物流搬運作業提高效率,因為目前裝三課存在加班時間而且庫房的無效搬運、找尋作業很多。
改善亮點:
1.針對裝配線A.B.C三員作業困難處做微調(定位塊干涉、難以取拿、走動距離等)。
2.物流人員的整日作業內容能夠以山積表清楚分析,找出可改善內容。
3.物料與成品儲位的調整,依照使用頻率設定擺放位置。
改善效益:
1.每小時生產件數從94件提升到103件,提升10%。
2.物流人員的作業時間從每日516分降低成465分,短縮10%。
3.預計該案年效益15萬新台幣。
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【勤誠興業】——台灣伺服器機殼大廠
#快速換模改善報告
針對嘉義新廠的改善,因為A線排程負荷重,且曾受到技術人員不足而影響產能的痛苦,因此特別著重換模作業的改善。
改善亮點:
1.培訓技術員,讓內外段取可以順暢進行。
2.內段取作業透過分工,讓作業負擔更平準。
3.將過往口耳相傳的技術傳承,改以SOJT把技術標準化。
改善效益:
1.換模時間從改善前的每回6小時,降至每回1.5小時。
2.減少公司技術人才斷層與培訓時間。
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【合興工業】——關門器、防火門鎖大廠
#C71組立生產向上
因為2023年預估需求量較前一年成長35.5%,更應該在成長過程中思考如何降低成本以提升利潤。
改善亮點:
1.透過山積表進行工作重組,截長補短減少瓶頸站別造成的影響。
2.專用治具、氣動起子省力掛鉤等裝置減少人員作業時間。
改善效益:
1.四人作業的CT時間從114秒/組降低為104秒/組,降低8.8%。
2.年效益預計10萬元新台幣。
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【聯華食品鮮食廠】——統一超商鮮食產品代工廠
#連續烘烤站生產可動率改善
鮮食產品的超短製造週期,讓公司需要做到當日生產、當日出貨並不留庫存。而當訂單量持續增加,原先設備產能已達極限。為滿足客戶需求,團隊找尋提升設備工時損失的改善機會。
改善亮點:
1.如果要讓人機同期化作業反而會造成設備等待,因此將人機作業錯開。
2.由人員持續擺盤以批量供給給設備,減少設備等待。
改善效益:
1.讓設備每日等待時間從16小時降為1.9小時,設備可動率從52%提升到69%。
2.人員加班工時從2.5小時降為0小時。
3.再搭配事前準備、吃飯休息時間的錯開,每日可生產時間從12小時提升到14小時。
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【慧國工業】——台灣推行豐田生產方式(TPS)典範企業
#DB生產效能向上
該報告是慧國工業每年度TPS實踐教育的成果報告,至今已經舉辦到第21期,經過10天70小時的課程、演練與實戰,團隊成員即便是財務、環安等相關背景均能提出改善建議。
改善亮點:
1.治具定位優化、T型板手位置改善、台車位置等,讓東西好拿好用。
2.人員辨別的目視化管理,讓換模作業減少辨別、拿取的時間。
改善效益:
1.團隊提案件數共14件,成功實施9件,顯現非製造單位的改善能力。
2.作業工數從2.8分鐘降低為2.6分鐘,低減7%以上。
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今年我自己的感想是,當企業端開始重視或感受到缺工造成的影響,隨之而來的改變就是:
■ 從細節動作檢視人員動作的各種浪費,既然缺工就更該精準高效。
■ 設備工具的精度、定位甚至到原料的整備,都是著眼將來自動化的可能。
■ 缺工不怕,缺人才更怕,所以低階動作自動化、中階動作標準化、高階動作技能化就更重要。
同時我也樂見各企業前輩、推行改善的老戰友、新夥伴都齊聚一堂,看到大家的感覺真好!我們一起繼續為台灣未來打拼著。
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