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2024中華精實協會—精實改善分享會—精華摘要

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由中華精實管理協會(CLMA)所舉辦的精實改善分享會,從2010年開始舉辦至今,當中除了因為新冠疫情而停辦過兩年以外,我們對於搭建舞台讓不同產業、各類企業能聚會交流而不遺餘力。今年我們共有十家企業的改善題目發表,雖然我站在舞台前方主持串場,但會後還是整理出各企業的改善亮點與效益給大家參考交流。 話不多說,我們直接上主菜!請看江守智顧問的紀錄摘要。 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 【六和機械】——兩岸汽車輪圈大廠 #小車煞車鼓線負荷低減及產線再編 針對兩條相對低負荷產線進行整併,讓設備活用、人員整合並且騰出空間。原本兩條線負荷都不滿兩班制,而且人員在生產時有等待時間,瓶頸工站上下料時間長,所以就成為改善重點。 改善亮點: 1. 針對加工設備的空行程、刀具、加工路徑做改善,積少成多很可觀的效益。 2. 善用定位擋塊、高度擋桿讓換線的調整時間縮短。 3. 人員動作的改善:人員不帶工件走、不抬升重物、不線外量測。 改善效益: 1. 從三人作業縮減成兩人作業,三班改成兩班。 2. 從133平米的使用空間降為70平米。 3. 16台設備調整成10台設備即可。 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 【聯華食品休閒事業部】——萬歲牌、元本山、可樂果、卡迪那等零食大廠 #堅果方罐人力精簡改善 公司未雨綢繆面對缺工議題,並且了解年輕人外送員增長趨勢後,回到高工時使用產品進行改善活動。特別是針對實際產線配置人數大於理論人數者,優先改善之。 改善亮點: 1. 善用山積表了解作業員的閒置時間及附帶作業。 2. 把握罐裝產品設計變更的機會,觀察並重新驗證乾燥劑擺放方式。 改善效益:精簡一名人力,一年約有新台幣80萬以上的效益。 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 【台灣福興工業】——全球門鎖大廠 #改善鑰匙胚生產製程與近線化 公司想要精簡製程以降低生產成本,同時也關注到物料移送距離長,以及想要減少半成品跟在庫天數。 改善亮點: 1.透過沖頭材質變更與長期驗證後,取消震動研磨、烘乾製程。 2.機台近線化,減少重筋作業並增加可利用空間。 3.透過故障排除、備品添購